“八五”、“九五”期间,国家电力事业得到了迅猛发展。随着装机容量成倍增加,节能降耗、提高效益迫在眉睫,降低厂用电量是节能降耗一个重要技术措施。随着变频调速技术的完善与成熟,以其节能效果明显、可靠性高、操作简单、启动电流小、功率因数及效率较高、调速特性优良、保护功能完善、容易实现自动调节控制等优良特性,成为当今电气拖动系统的佼佼者。
1 变频调速方案介绍
由于电机电压、变频器输入电压等级不同,变频调速有四种方式,即:高-高、高-低-高、高-低、低-低四类。
(1) 低压(380V)电动机变频改造
方案一:低-低方式,输入380V、输出0~380V。
方案二:高-低方式,降压变压器与低压变频器组合,输入6kV,输出0~380V。
方案三:高-低方式,降压变压器与低压变频器组合,输入6kV,输出为0~690V,需要更换整套电动机系统。表1为三种方案的优缺点比较。
表1
(2) 高压(6kV)电动机改造
方案一:高-高方式,输入6kV,输出0~6kV,电动机及负载不变。
方案二:采用高-低方式,输入6kV,输出为0~690V或0~380V。
方案三:采用高-低-高方式,输入6kV降变为380V,经低压变频器变频再升压输出0~6kV。表2为三种方案的优缺点比较。
表2
2 接线方式(一次接线)介绍
变频调速电源系统---电气主电路的接线形式可分为:① “一拖一”方式,指一台变频器拖动一台电动机。② “一拖二”方式,指一台变频器任意拖动两台电动机中的一台。③ “一拖N”方式,指一台变频器任意拖动多台电动机的一台。
以三台灰渣泵变频调速系统为例,对上述三种拖动方式的投资回收期进行比较。假设用一台变频器进行改造,则不同方案的投资回收期比较情况如表3所示,可以看出,“一拖N”与“一拖一”方式比较,随着N(≥2)的增加,前者优点是投资回收期大大缩短,经济效应更明显,但缺点是一次接线、控制系统及运行操作相对复杂。
表3
3 电厂部分辅机运行状况简介
① 供油泵:一般两台机组公用,配有三台供油泵。其运行方式:机组运行时,一台供油泵保持运行、两台备用。但规程要求一台泵长期运行,以维持燃油的正常循环。这种运行方式缺点是:浪费能源;燃油长期高速流动、储油罐温度偏高,造成严重的安全隐患;供油管路长期呈高压状态,管道阀门、活结等管件容易渗漏,增加了设备维护工作量。② 桥式起重机:用于堆煤场,将煤从煤场抓放到运煤皮带或从轮船抓放到运煤皮带上。其电气传动系统的电机一般为交流绕线转子异步电动机。由于工作环境差,粉尘和有害气体对电动机的集电环、电刷及接触器腐蚀较大;转子串电阻调速启动、机械特性软,调速不理想,并且能耗大,效率低。③ 发电厂列车卸煤重牛变频调速系统:重牛传动系统是两台绕线电机共同驱动一台绞车,牵引牵车机构将车皮拖到规定的停车位,以便送入翻车机内卸煤。由于该系统速度无法调节、起停时间无法控制,导致在接、牵车过程中起停过猛,对设备冲击较大,无法准确停车,系统工作效率低,无法投入自动运行。④ 给煤机:由于煤种和磨煤机工况随时改变,给煤量也是改变的。原给煤机存在:调速不稳定、下煤不均匀。这样造成磨煤机存煤量变化频繁,造成磨煤机入口负压、出口温度大幅度波动;跑粉、堵煤严重。⑤ 给水泵:传统的锅炉水位控制系统,给水泵是连续恒定运行的;其流量的控制是通过调节阀或回流支路实现的。存在浪费能源、给水泵振动磨损大、泵寿命短等缺陷。此外,凝结水泵、低加疏水泵、生活水泵:类似给水泵。还有送风机、吸风机、暖网热水泵、灰浆(渣)泵、循环水泵、运煤系统转运站电机、给粉机、磨煤机等不再赘述。
4 电动机变频改造的方案
变频技术改造或新建,需从实际出发,全面考虑,综合比较,并在坚持安全第一、节能降耗、投资回收期短、系统改动小、空间适宜五项原则的前提下对电厂部分动力变频改造提出具体方案。目前,这些方案已经运用于实际中,效果不错。
(1) 吸、送风机
① 一次接线:采用“一拖一”高-高变频器、不带工频旁路方案。
② 控制原理:采集炉膛负压、氧量等,进行闭环控制,实现风机转速自动调节,并参与锅炉大联锁。
(2) 循环水泵
① 一次接线:采用“一拖二”高-高变频器、带工频旁路方案。
② 控制原理:采集汽轮机调节级压力、大气压力、真空以及泵出、入口水温度;进行模糊协调控制,实现泵转速自动调节。
(3) 取煤桥式起重机
变频器直流制动功能实现大惯量交流拖动系统,利用控制器,进行正反方向的六种速度-恒速控制。
(4) 发电厂列车卸煤重牛
① 一次接线:“一拖一”不带工频方案。
② 控制原理:两台变频器分别控制两台电机,通过设定不同的加减速时间,实现软启动、软停车;根据工作阶段,设定相应档位速度及方向,使牵车始终处于高效率且平稳的运行中。
(5) 灰浆泵
选用6kV高-高变频器。采用的是“一拖三”方案。
控制原理:采集渣泵前池的液位、密封水压力进行水位闭环调节控制。
5 结语
(1) 电动机变频改造是发电企业节能降耗的有效途径之一。据统计,若部分适合改造的辅助机按照合理方案全部进行变频改造,125MW×2机组和300MW×2机组年节约电费为400万元和1000万元(0.3元/kW
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