佛山某一轧钢厂使用的高压电机(额定电压:6000伏,额定功率:1250千瓦)在开机时机体内发出爆炸声响,并伴有火光,后经检查确认为高压电机定子的绕组发生短路,两个绕圈几乎烧断,原因是由于绕组与端箍产生松动,两者相互摩擦,使绝缘发生破损,再加上端箍上有可产生导电的灰尘,进而发短路。由于生产任务紧张,让厂家供应新的线圈已经来不及了,所以采用应急维修处理。
处理步骤:
1、拆掉端盖,并取出电机转子,用压缩气体吹干净上面附着的灰尘,并用汽油清洗掉转子上的其它污垢。
2、用剪刀将烧断了的两个绕圈周围的绕圈剪断,用电焊机进行加热,并取出。对于那两个烧坏了的线圈有电炉加热并取出。
3、取出后发现:两个绕圈几乎烧断,另有四个绕圈主绝缘烧毁。
4、将这两个烧坏的线圈周围的绝缘用小刀挖掉,并往两边多挖个2厘米到3厘米。挖完后再用汽油洗干净。
5、将几乎烧断的那两个线圈的烧损导线切除,用同样规格的导线,用银焊连接焊接时用石棉垫将其他部分隔开,并用湿布缠在焊接导线的两头,以防止温度过高损坏绝缘。
6、用锉刀将焊接部分挫平再用沙纸打磨然后用汽油清洗金属粉末油污。
7、用20×0.17的醇酸玻璃漆布带(2432)半叠包两层,包好新焊接好线圈的匝间绝缘。
8、将包好匝间绝缘的线圈原有绝缘与将新包绝缘的交接处,削成不大于30度的坡口,以增大粘结面积和机械强度,而且也可以增大爬电距离。
9、将线圈放入烘箱内加热烘干,温度控制在80度左右,干燥约4小时。
10、打扫清洁好工作台,铺好清洁的白布,将干燥好的线圈取出,放在白布上,用丙酮擦干净将要包扎主绝缘的位置。
11、稍后在包扎位置均匀地涂上一层环氧树脂,然后用预先加热干燥好的20×0.14的醇酸沥青玻璃漆布带(2430)半叠包,一边包一边在醇酸沥青玻璃漆布带上涂抹环氧树脂,一共包扎6层。包扎时要用力均匀,拉紧醇酸沥青玻璃漆布带,以防有气泡产生,影响绝缘效果。外边再半叠包一层0.1的无碱玻璃丝带,最后在表面涂抹一层环氧树脂。
12、将处理好的线圈在室温中放置2小时(气温应高于20度)然后放入烘箱内,以60度的温度烘3小时,再将温度逐渐升到90度烘4小时后取出。
13、线圈耐压试验,用薄铜片包紧新包的绝缘部分并接地,线圈的出线接试验变压器的高压端,试验电压15000伏,时间为1分钟,试验结果合格。
14、其他未烧断而仅是烧损主绝缘的线圈,亦按上述方法处理。
15、将端箍焊好,挫圆,用沙纸打光,用汽油清洗干净,然后用预先加热干燥好的20×0.14的醇酸沥青玻璃漆布带(2430)半叠包,6-7层,再半叠包一层0.1的无碱玻璃丝带,最外边半叠包一层环氧玻璃薄膜粉云母带。用电炉及电吹风加热紧固。
16、嵌线,按原样焊好线圈间的连线,焊接时同样用石棉垫和湿布防止绝缘受损,安装端箍绑扎紧固。因没有大的烘房,故用感应加热法及电炉使电机干燥,5小时后用漆一遍继续加热干燥约8小时。(用石棉瓦围住电机减少散热)
17、用2500伏兆欧表测绕组对地绝缘电阻,约1000兆欧,进行耐压试验,工频9000伏,1分钟,合格。
18、电机组装,测绕组对地绝缘电阻,耐压试验,合格。试机,然后投入运行。
环氧树脂的配方及调制
环氧树脂的配方(重量比)
6101环氧树脂 100
磷苯二甲酸二丁脂 20
乙二胺 6-8
丙酮 适量
调制时,手和工具必须干净、干燥,绝不能有杂质和水分,更不能让导电粉尘落入环氧树脂中,否则环氧树脂的绝缘水平会大大降低。好的环氧树脂耐压可达约30000伏而差的只有几千伏。
维修效果:
维修只用了5天的时间极大地减少了停产的损失,电机修好后已经运行了近10年,长期经历轧钢时约2.5倍的过电流冲击以及高压真空断路器分合闸时的过电压冲击,电机仍然正常运行,可见,用上述方法应急维修电机是可行的,效果也是很好的。
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