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丹江口水电厂150MW发电机增容改造的设计

丹江口水电厂3#发电机原型号为TS1280/180-60,单机容量150MW,立轴全伞式结构,采用密闭自循环空气冷却系统,机组1972年5月投入运行,定子线圈为环氧粉云母B级绝缘。由于发电机已运行了28年,机组绝缘性能已明显下降,另外,该机定子铁芯压指材料为磁性材料,导致定子铁芯端部阶梯齿及压指严重发热,使发电机达不到设计出力。随着水轮机增容改造的进行,发电机温度过高的问题将更加突出,成为机组安全运行的重大隐患。所以必须对该发电机进行技术改造,要求在保持额定转速和额定电压不变的情况下,通过技术改造,使发电机额定出力达到175MW。改造前后机组主要技术参数如下:

序号

参数名称

单位

改造前

改造后

1

额定容量

KVA

176500

205882.4

2

额定功率因数(滞后)

 

0.85

0.85

3

额定电压

KV

15.75

15.75

4

额定电流

A

6480

7547

5

额定转速

r/min

100

100

6

飞逸转速

r/min

218

218

7

接线方法

 

3Y

3Y

8

绝缘等级

 

B

F

9

净槽尺寸

mm

26.5×173.5

29.9×147.1

10

铜线线规

mm

26.3×6.9/3.03×7.5-42

2.65×10/2.9×10.25-36

11

股线换位角度

°

360

320

12

转子电压

V

345

359.5

13

转子磁极铜材形状

 

七边形

翼型

14

发电机转子外径

mm

12038

12038

15

转子绕组匝数

 

21

23.5

 

2 定子改造

 

2.1 定子的槽数

丹江口水电厂150MW水轮发电机改造在电磁设计时从594槽、倒504槽均做了详细的计算研究。若槽数太多,线负荷就太大;若槽数太少,线负荷又太小。2种槽数的方案均能利用原励磁设备,励磁参数均没超过原励磁设备的能力。

  改造前的方案为594槽,大齿压板结构,每张冲片10槽,全圆54片。如采取与改造前的槽数相同,铁芯长度一致,冲片内外、径完全一致,故可完全利用原定子机座,拉紧螺杆孔位置和定位筋位置可原封不动,从而明显缩短工期,为电站及时发电作最充分的准备。与此同时,594槽方案还具有发电机效率最高的优点。最终选择了594槽方案。3#机改造设计时在1#改造的基础上,优化了发电机接线,降低定子绕组的分布系数,增大磁场饱和程度,短路比计算值不小于1.0,设计值为1.04。

2.2 定子铁芯

新定子铁芯与原定子机座相匹配,新定子铁芯的定位筋数为108根,定子铁芯采用低损耗,高导磁率,无老化的优质冷轧无取向硅钢片DW270-50冲制而成,铁芯压紧采用分段预压、整体热压、两端胶粘的方式,两面刷F级绝缘漆,漆膜厚薄均匀,双面漆膜厚度不超过0.025mm,并在现场机坑内整圆叠装。为有效减少次谐波振动,该方案将定子轭宽与槽深之比增至1.5,使次谐波频率避开了70Hz~120Hz范围,从而有效降低了磁振动幅值。

铁芯长度1800mm,分成47段设置46个高度为6mm的通风沟。通风沟槽钢采用非磁性材料1Cr18Ni9Ti热轧而成,横载面为工字型,具有减小铁损和提高机械性能的双重作用。为了降低端部轴向漏磁在端部的发热,铁芯上、下两端冲片冲有小槽,并在上、下两端叠成台阶。

上、下压指采用非磁性材料,以消除其感应发热和电磁受力。每块压板设有吊环螺孔。为防止压指松动、断裂,除采用非磁性钢和加宽压指外,设计还将压指直接焊于压板上。冲片与定子机座采用双鸽尾筋固定,定位筋与铁芯及托块间有一定的间隙,足以防止由于铁芯热膨胀而产生的挤压应力。为保证定子铁芯在长期运行后的紧量,即在冲片毛刺的压服的冲片漆膜热收缩后,冲片片间仍有足够的紧量,螺杆上端套有碟形弹簧。

2.3 定子绕组

定子绕组为双层条式绕组Y型连接,定子绕组导体为全软铜材料。定子线圈制造采用先进的换位技术,以最大限度的减少损耗和股间电流,降低运行中股间温差。导线采用股线绝缘厚为0.2mm的涤纶玻璃丝烧结线,为了消除由端部漏磁产生的股间环流发热,采用直线段320°/322°换位。经计算,该换位角度最佳。所有绕组的连接,包括铜环引线,极间连接线的连接均采用银铜焊工艺,端头接头焊接后直流电组小于2
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