丹江口水电厂3#发电机原型号为TS1280/180-60,单机容量150MW,立轴全伞式结构,采用密闭自循环空气冷却系统,机组1972年5月投入运行,定子线圈为环氧粉云母B级绝缘。由于发电机已运行了28年,机组绝缘性能已明显下降,另外,该机定子铁芯压指材料为磁性材料,导致定子铁芯端部阶梯齿及压指严重发热,使发电机达不到设计出力。随着水轮机增容改造的进行,发电机温度过高的问题将更加突出,成为机组安全运行的重大隐患。所以必须对该发电机进行技术改造,要求在保持额定转速和额定电压不变的情况下,通过技术改造,使发电机额定出力达到175MW。改造前后机组主要技术参数如下:
序号 | 参数名称 | 单位 | 改造前 | 改造后 |
1 | 额定容量 | KVA | 176500 | 205882.4 |
2 | 额定功率因数(滞后) |
| 0.85 | 0.85 |
3 | 额定电压 | KV | 15.75 | 15.75 |
4 | 额定电流 | A | 6480 | 7547 |
5 | 额定转速 | r/min | 100 | 100 |
6 | 飞逸转速 | r/min | 218 | 218 |
7 | 接线方法 |
| 3Y | 3Y |
8 | 绝缘等级 |
| B | F |
9 | 净槽尺寸 | mm | 26.5×173.5 | 29.9×147.1 |
10 | 铜线线规 | mm | 26.3×6.9/3.03×7.5-42 | 2.65×10/2.9×10.25-36 |
11 | 股线换位角度 | ° | 360 | 320 |
12 | 转子电压 | V | 345 | 359.5 |
13 | 转子磁极铜材形状 |
| 七边形 | 翼型 |
14 | 发电机转子外径 | mm | 12038 | 12038 |
15 | 转子绕组匝数 |
| 21 | 23.5 |
2 定子改造
2.1 定子的槽数
丹江口水电厂150MW水轮发电机改造在电磁设计时从594槽、倒504槽均做了详细的计算研究。若槽数太多,线负荷就太大;若槽数太少,线负荷又太小。2种槽数的方案均能利用原励磁设备,励磁参数均没超过原励磁设备的能力。
改造前的方案为594槽,大齿压板结构,每张冲片10槽,全圆54片。如采取与改造前的槽数相同,铁芯长度一致,冲片内外、径完全一致,故可完全利用原定子机座,拉紧螺杆孔位置和定位筋位置可原封不动,从而明显缩短工期,为电站及时发电作最充分的准备。与此同时,594槽方案还具有发电机效率最高的优点。最终选择了594槽方案。3#机改造设计时在1#改造的基础上,优化了发电机接线,降低定子绕组的分布系数,增大磁场饱和程度,短路比计算值不小于1.0,设计值为1.04。
2.2 定子铁芯
新定子铁芯与原定子机座相匹配,新定子铁芯的定位筋数为108根,定子铁芯采用低损耗,高导磁率,无老化的优质冷轧无取向硅钢片DW270-50冲制而成,铁芯压紧采用分段预压、整体热压、两端胶粘的方式,两面刷F级绝缘漆,漆膜厚薄均匀,双面漆膜厚度不超过0.025mm,并在现场机坑内整圆叠装。为有效减少次谐波振动,该方案将定子轭宽与槽深之比增至1.5,使次谐波频率避开了70Hz~120Hz范围,从而有效降低了磁振动幅值。
铁芯长度1800mm,分成47段设置46个高度为6mm的通风沟。通风沟槽钢采用非磁性材料1Cr18Ni9Ti热轧而成,横载面为工字型,具有减小铁损和提高机械性能的双重作用。为了降低端部轴向漏磁在端部的发热,铁芯上、下两端冲片冲有小槽,并在上、下两端叠成台阶。
上、下压指采用非磁性材料,以消除其感应发热和电磁受力。每块压板设有吊环螺孔。为防止压指松动、断裂,除采用非磁性钢和加宽压指外,设计还将压指直接焊于压板上。冲片与定子机座采用双鸽尾筋固定,定位筋与铁芯及托块间有一定的间隙,足以防止由于铁芯热膨胀而产生的挤压应力。为保证定子铁芯在长期运行后的紧量,即在冲片毛刺的压服的冲片漆膜热收缩后,冲片片间仍有足够的紧量,螺杆上端套有碟形弹簧。
2.3 定子绕组
定子绕组为双层条式绕组Y型连接,定子绕组导体为全软铜材料。定子线圈制造采用先进的换位技术,以最大限度的减少损耗和股间电流,降低运行中股间温差。导线采用股线绝缘厚为0.2mm的涤纶玻璃丝烧结线,为了消除由端部漏磁产生的股间环流发热,采用直线段320°/322°换位。经计算,该换位角度最佳。所有绕组的连接,包括铜环引线,极间连接线的连接均采用银铜焊工艺,端头接头焊接后直流电组小于2
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