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电厂汽轮发电机组大修总结

第一部分:概述

  一、#1机组大修概况

  本次#1机组大修从2001年9月9日开始至2001年11月26日正式并网发电,历时79天。第67天大修后第一次点火,第68天汽轮机冲车至3000rpm,电气开始做试验,后因热工中压胀差传感器等题目打闸灭火。处理好中压胀差、锅炉泄漏等题目后,于11月26日启动正式并网发电。

  本次大修以汽轮机本体大修、热控DCS改造、锅炉受热面整治及酸洗为主线。共完成检验项目2196项,其中标准项目1582项,非标项目155项,技术监视项目309项,安反措项目62项,节能项目28项,发现并处理设备缺陷隐患293条,为#2机组稳定运行奠定了坚实的基础。

  二、主设备型号及主要参数

  #2机组于1993年10月10日投产发电,锅炉系斯洛伐克托尔马其锅炉厂出品、汽轮发电机系捷克斯柯达皮尔森汽轮机厂出品。

  汽轮机主要参数:

  型号:K500-16.18;

  型式:亚临界一级中间再热、单轴、四缸、四排汽、双背压、冲动凝汽式汽轮机

  额定功率:500MW

  最大出力:525MW

  汽轮机最大进汽量:1650T/H

  额定主汽压力:16.18MPa

  主汽温度:535℃

  高压缸排汽温度、压力:380℃、3.6-4MPa

  再热汽温度、压力:535℃、3.6MPa

  中压缸排汽温度、压力:280-300℃、0.55MPa

  低压缸排汽温度压力(#1/#2):30-40℃、7.72/6.07KPa

  汽轮机转速:3000rpm

  2、锅炉主要参数

  型号:1650-17.46-540/540

  型式:亚临界低倍率强制循环固态排渣塔式锅炉

  额定蒸发量:1650T/H

  过热蒸汽温度/压力:540℃/17.46MPa

  再热蒸汽进/出口压力:4.211/4.003MPa

  再热蒸汽进/出口温度:333/540℃

  再热蒸汽量:1480T/H

  给水温度:255℃

  排烟温度:142℃

  锅炉效率:90.5%

  循环倍率:1.25-1.4

  3、发电机主要参数

  型号:2H670960/2VH

  额定视在功率588MVA

  额定有功功率500MW

  功率因数0.85

  额定频率50Hz

  额定电压20KV

  额定电流17KA

  额定转速3000rpm

  尽缘等级F

  定子绕组接线方式YY

  冷却方式水氢氢

  4、主变主要参数

  型号:TEQ-205A44D9K-99

  制造厂家:奥地利ELIN公司

  Ue=550/3-2*2.5%KV/20KV

  Ie=66.1-678.5-696A/10500A

  Fe=50HZ

  UK=13.4%

  冷却方式ODAF(强油风冷)

  空载损耗96KW

  负载损耗412KW

  5、电除尘主要参数

  型号EKG2-70-15-8-4-250-6-2

  进口含灰量(烟气)30g/m3

  除尘效率99.9%

  阳极振打4×0.045KW:380V

  阴极振打32×0.045KW:380V

  灰斗加热(三四电场)8×14×0.3KW:220V

  尽缘子加热32×1KW:380V

  输进380V442A50Hz

  输出50KVVmax=88KV2000mA

  工作电压44-54KV

  控制电压220V

  第二部分:大修前状况分析

  一、上次大修结束至本次大修之间的状态分析

  (一)可靠性主要指标分析

  电厂#1机组1992年10月9日首次并网,1993年10月10日正式投产,其间在1995年5月31日00:00开始进行了首次大修,历时1737小时.于1995年8月11日9:10顺利结束,于1999年7月19日0:00至1999年9月27日15:00进行了第二次大修,历时1695小时。从1999年9月27日15:00第二次大修并网开始统计到2003年8月1日0:00为止,主要可靠性指标如下:

  运行小时:SH=29989.36小时

  备用小时:RH=1348.7小时

  可用小时:AH=31338.06小时

  非停次数:UOT=13次

  非停小时:UOH=812.1小时

  强停次数:FOT=8次

  强停小时:FOH=491.69小时

  等效可用系数:EAF=87.54%

  等效强迫停运率:EROR=1.61%

  起停次数:37/37次

  期间共进行了一次小修一次中修,时间为:

  2000.11.29.19:00-2000.12.11.18:15历时287.25小时

  2002.05.08.09:17-2002.06.07.02:50历时713.55小时

  在此期间共发生非计划停用13次,其中强迫停用8次,分别为:

  年度序号事件开始时间事件终止时间时间事件原因

  一九九九111.2708:0012.0312:41148.6821空预卡

  212.0413:5212.0919:34125.7021空预卡

  二○○○105.0802:4005.0905:5127.18电气往热工”并网”信息消失

  211.2110:0711.2419:3081.3821空预传动装置故障

  312.1308:2512.1509:2549.0021空预传动装置故障

  二○○一105.2106:2105.2109:255.55380V炉房保安负荷盘FX低电压故障误动“失电”

  二○○二112.1509:0012.1706:1745.28软电缆短路

  二○○一101.0419:1001.0504:058.92给水泵差压小掉

  (二)、#2机组大修前设备状况分析

  汽机分析:

  2、1主机状况分析:

  2.1.1#2汽轮机自1999年9月大修后,运行至今,从运行的情况看,主机高、中、低+低汽缸目前运行状况固然良好,通流部分结垢,级内效率下降,低压缸端部轴封漏汽,前、中轴承箱下沉,#4瓦轴承温度偏高,#8轴承振动在0.05mm左右,振动偏大,因而高、中压内缸螺栓若比照99年7月大修时中压内缸螺栓有8条断裂的情况看,损坏可能性不能排除,为此本次大修中必须对其螺栓进行严格的检验,确以为万无一失后方可继续使用,否则更换。

  调速系统由于种种原因致使:(1)偶有有甩负荷现象,其中的主要原因是高压调汽门门杆锁母有磨损和脱扣现象造成的,高中压调汽门由于长期运行、汽流冲洗等原因使门芯与门座的密封性能下降,打闸停机阀门严密性差,转子惰走时间长。因此有必要对各部件进行检查更换。(2)#3高调门行程不足(36mm)。(3)、高压旁路站经长期运行后,门体密封面严重漏汽,致使高旁站后温度高,机组在正常运行过程中旁路站疏水门处于常开状态,使机扩运行环境恶化。(4)、高压主汽门由于在运行中处于长期开启状态,定期活动周期长,运行中时有犯卡现象,且严密性下降。#4高压调汽门伺服机活塞与缸筒偏磨,将缸筒拉下深槽,运行中从拉伤部位呲油。因此大修中将对各门伺服机进行检查。

  2.2主要辅机:

  2.2.1#2机组高加于1993年8月投进运行后,频繁泄漏,高加投进率一直处于较低水平。经过多年的不懈努力,通过改进检验工艺,改善高加的运行状况,使高加的运行可靠性得到很大的进步。但是因高加本身在设计、制造上存在一定的缺陷,高加的泄漏并没有得到彻底解决。且随着高加堵管率的逐年上升,高加的加热效率大大降低,Ⅰ组#3高加累计堵管率已达13%,超过高加报废标准,介于Ⅱ组#3高加更换后的运行稳定性,因此从机组的经济性角度出发,更换Ⅰ组#3高加势在必行,以便进一步进步高加的长周期运行水平及机组的热效率。

  2.2.2高旁站后温度高现象自投产以来,一直未能彻底解决,由于设计方面的原因在无法改变结构形式的条件下,只能进行一些弥补措施
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